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精益创效勇担当 这个班组绘就降本新图景
发布日期:2025-09-01    作者:章森奎    
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“班长,你看咱们开展煤气消耗攻关后,煤气消耗显著降低了。”“还是大家的点子好,这样改进以后煤气消耗高的问题解决了,设备运行工艺指标也正常了,不仅提高了工作效率还节省了不少钱。”

“过好‘紧日子’,才能过上‘好日子’。”——这句朴实的话,是汉钢公司炼铁厂高炉作业区煤气班班长杨杰常和成员念叨的,也成了班组全员的行动共识。

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精益管理,高消耗也能创新低

高炉煤气是炼铁生产的核心能源,更是煤气班组践行精益管理的重要抓手。该煤气班以“高效利用、精准调控”为主线,构建全流程煤气消耗优化体系,创新推行“分段燃烧”模式,根据热风炉燃烧初期、中期、后期的不同煤气需求,动态调整煤气供应量,保证蓄热室均匀蓄热,提升热能利用效率。在内部该班组推行精细化管理,建立“当班煤气消耗台账”,实时记录每班煤气用量,结合智能监控系统对烧炉参数进行动态调整。通过持续优化智能烧炉算法,精准匹配煤气供应量与生产需求,从技术层面减少煤气损耗。在多管齐下,高炉煤气消耗环比降低3%,能源利用效率再上新台阶。

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集思广益旧设备能够焕发新生

重力给料机在运转过程中,其转轴与壳体的动静结合部位易因密封失效出现漏灰问题,漏灰不仅造成物料浪费,还会加速转轴磨损,增加设备维护频率与成本。针对重力除尘给料机漏灰情况,该班组集思广益采用在线应急修复方案,拆除原有失效密封结构,检查转轴表面是否有磨损,对其进行划痕打磨光滑,并将盘根切割成与密封腔周长匹配的30°-45°角度,逐圈装入密封腔,每圈接缝错开90°-120°,确保均匀填充无间隙,有效解决了转轴漏灰问题,使得转轴磨损速率降低,设备维护周期延长,每减少维护成本约20%-30%,年节约设备备件费用2000余元。

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见缝插针,沉睡资源激活降本新动能

在煤气系统运行中,布袋除尘箱体更换布袋是常规检修作业,而每次更换过程中,配套的旧笼骨往往因“到龄更换”的惯性操作被集中换下,堆积在检修现场形成大量闲置资源。为盘活“沉睡资源”,该煤气班组主动打破“只换不修”的固有思维,将旧笼骨修复纳入修旧利废重点工作。班组先对所有闲置笼骨进行全面排查筛选,挑出结构完整、主体无严重损伤的笼骨;再安排技术骨干针对性开展修复:对变形的帽口用专用工具校正复位,对松动的焊点重新焊接加固,最后进行除锈、刷漆防锈处理,提升使用寿命。

据统计,今年以来该班组已修复并投用旧笼骨500余套,不仅大幅减少了新笼骨的采购量,累计为企业节约设备备件费用超2万元,真正实现了“变废为宝”,以精细化的资源盘活实践,为班组降本增效注入了可持续的新动能。(章森奎)