今年以来,汉钢公司烧结厂积极强化职工“与企业共命运、同荣辱”责任意识,引导职工坚持过“穷日子”“苦日子”,在自己工作岗位上厉行节约、创新创效,管控经营成本,实现降本增效。
“自己能干,自己干!”
面对当前严峻的经营挑战,汉钢公司烧结厂全体干部职工深刻认识到自身责任重大,积极强化身份认同,提升主人翁意识。将节支降本的理念深植于心,践行于日常工作的每一个细节中,用实际行动不断探索最“俭”之法。
进入冬季,为保持烧结过程料温稳定,混合机热水需要不断通过蒸汽进行预热。然而,这一过程中蒸汽消耗量大,且保温效果难以持久。为应对这一难题,烧结厂专业技术人员主动出击,通过深入现场调研和测绘,根据实际需求量身定制了一个加热箱,加装在了1#烧结机尾部。在加热箱内,使用钢板制作倒浪板,并设置了φ65的进水口与出水口。不仅充分收集了单辊破碎过程中产生的余热,还使循环水在箱体内通过倒浪板加热后,能够阶段性地送至热水箱。这样一来,热水箱不仅降低了蒸汽的用量,而且多余的蒸汽还能通过回收锅炉进行回收发电。这次自主改造不仅成功满足了生产所需,更实现了余热发电量的大幅提升,预计年可创效约104万元。
“有‘利’可图,咱就干!”
“细算账、算好账,常想‘苦日子’,管好‘钱袋子’”早已成为烧结厂干部职工的工作新常态。
连日来,烧结厂开展皮带专项检查行动。本着“皮带撒料即是事故,事故就是最大浪费”的严谨态度,对现场皮带下料口偏移、皮带机跑偏、刮料板等皮带机本体及其附件进行为期两个月的集中整治。
混1#和混2#皮带,因受作业环境和运输物料的双重影响,平均每四个月就需更换一次。为了延长皮带的使用寿命,该厂通过行业对标和岗位调研,决定对这两条皮带进行自主改造。在机头安装配重式刮料板装置,利用自重减少皮带在运转过程中的磨损。同时,利用计划停机时间,及时调整皮带防跑偏挡轮,减少皮带跑偏造成损失。经过这一系列改造措施,混1#和混2#皮带的使用寿命得到了显著延长,达到了原来的1.5倍,可节省备件材料费用近11万元。
“消除浪费,用心干!”
面对脱硫脱硝一烧热循环风机电耗居高不下的问题,每日电耗增量超过3000千瓦/时,且运行电流相较于二烧高出7A,采取措施降低能耗已成了当务之急。
为此,烧结厂迅速组织5名专业技术人员开展专项攻关。经过深入研究,制定了一套标准化的开机操作流程。要求将风门开度调至最小后再进行开启,以此降低启动时的电流消耗。同时,为了保持设备的良好运行状态,定期对风门执行器的轴承进行润滑保养。
同步对解析塔顶部漏点问题进行处理,修复顶部仓壁的漏点,再使用高温密封胶对所有焊缝进行了粘补。修复完成后,对顶部氮气流量进行了最大值的测试,未发现任何渗漏现象。目前,一烧热循环风机的日电耗量已经显著降低,较之前降低了3742度电,每月可节约电费约6.6万元。(陈晓蒙)