为进一步提升“禹龙”品牌质量,守护企业生命线,近期,龙钢公司轧钢工序以全系统水质提升为抓手,因“水”而动,向“质”而行,以专业与专注,浇筑“禹龙”钢筋铁骨,为新国标换版工作再助力。
因“水”而动 立破并举 业务变革开新局
水质直接影响钢材性能。为进一步提升各生产线水质,该工序坚持“改革+精益”管理思路,坚持立破并举,在持续监督执行好年度硬仗责任清单的基础上,通过分线调研、集中讨论、系统优化,制定水质提升精细化项目推进清单,详细划分项目类别、职级、技术要求、进度等,并将项目推进结果纳入月度绩效考评,要求各级领导干部挂帅出征、分兵把口、各负其责,更好地发挥“头雁效应”,带领团队完成好本区域目标任务。同时,在管理上大胆实施水系统业务变革,将旋流井抓渣工序划归至各生产线,以目标为导向,督促各班抓渣进度,坚持每天统计通报抓泥抓渣量,每周紧盯交泥交渣指标完成情况,以日保周、以周保月。7月份,氧化渣上交量较计划超出340.21吨,污泥上交量较计划超出529.98吨。
向“新”而行 塑强优势 精益管理显成效
良好的水质指标是提升“禹龙”品牌钢材质量的重要基础。该工序在坚持管理创新的同时,锁定全系统“降水温、稳水压、提水质”三大目标,充分挖掘水系统技术创新及过程优化潜力。依据新国标,重新制定各线水质浊度、悬浮物内控标准,完善补水应急措施。班组长每2小时对水池加药运行情况进行1次跟踪验证,确保加药频次及加药量符合要求。在各水池安装水温电脑画面预警系统,严控各线浊环水温度。同时,积极开展水运员业务技能专题培训及“我为水质提升献一策”主题讨论活动,营造“人人关心水质、人人重视质量”的良好氛围。通过一系列关键举措,高线待判材较上月明显减少,有效降低了轧线导槽更换频次。
以“质”图强 广开“研”路 一泓清泉润“禹龙”
该工序在水质提升过程中,始终坚持以“优质、环保、节能”为出发点,从环保设备设施的应用、维护着手,广开“研”路,集智破解水质提升瓶颈。为提升环保设备运行效率,组织技术人员对棒一、高线、板带磁力压榨机刮条进行更换,进一步提高污泥压榨效率。针对板框压滤机工作效能降低、板带冷却塔冷却效率降低等现象展开技术攻关,通过对高线板框压滤机实施改造,对其他各线板框压滤机滤布及过滤孔进行清理,在板带三角区水系统增加双旋流过滤器、更换冷却塔风叶活接以及改造布水器支管等举措,促使水系统滤水能力显著增强。截至7月底,水质综合达标率较计划提升7.06%。
后续,该工序将持续在水质提升工程补短锻长、创新创造,做足“水文章”,答好“质量卷”,为实现品规优化、品种多元化创造有利条件,为“禹龙”品牌抢占高品质赛道筑牢根基。(龙钢公司 崔媛)