手机扫一扫

“两轮驱动”实现质量突破“加速跑”
发布日期:2024-05-23    作者:熊保全    
0

一直以来,汉钢公司烧结厂始终坚持“以提高烧结矿质量”工作理念,以降低烧结矿成本为目标,围绕“体系完善+技术创新”两轮驱动的思路,形成全方位质量管控体系,有效助推烧结矿质量全面提升。今年以来,烧结矿碱度合格率同比提升0.5%,烧结矿优质品率同比提升1.2%,两项指标均创历史同期最好水平。

“两轮驱动”实现质量突破“加速跑”

完善质量体系,夯实质量管理基础

围绕内部质量管理体系建设与完善开展工作,对文件及学习记录进一步规范,建立三级质量管理机构,明确各级质量管理员职责,每月对分厂质量管理体系运行情况进行自查自纠。

为进一步提升质量管理水平,随着铁前“提质降本”工作的推进,该单位强化质量管控措施,要求各项质量指标按窄区间精准控制,通过指标优化实现效益最大化。同时,每日举办质量专题研讨会议,精心编制“提质降本”简报,不断对生产过程进行总结、分析,及时整改、持续完善,有效推动了烧结矿质量指标屡创新高,为高炉稳定高效运行提供了坚实保障。

结合生产实际,汉钢公司烧结厂部署“质量提升月”“大干三个月、实现指标再提升再突破”等活动,以目标为导向,层层分解月计划,落实到班组和个人,明确职责、传递压力、调整思路,把员工的智慧和思路集中在各项关键经济技术指标上来,并与各车间、各区域签订了目标责任书,为全面推动质量指标提升注入新活力。深挖问题根源,积极研究对策措施,并分层级通过班组相互对比和经验交流,对标提升,强弱项、补短板,共同推进月指标按计划完成,做到精准评判、精细调整、稳中求进,从而实现“减少质量事故,避免质量损失,降低质量成本”的目标。

“两轮驱动”实现质量突破“加速跑”

推动技术创新,催生产业新动能

为强化一次料场鳞形堆料效果,减少混匀矿粒度和成分偏析,减少混匀垛头垛尾质量偏差,现场已实施阶梯式堆料模型,将混匀矿中有关元素的偏差从0.14%降低至0.10%。对标堆料前沿技术,混匀料场内实施最先进的“BLOCK”堆料技术,将混匀矿造堆分为5~6个单元,在堆前一个单元时,对使用原料取样化验,综合分析得出堆料混匀矿与目标混匀矿的成分差异,并在后续单元堆料过程中,通过堆料配比的调整,促使混匀矿成分不断向目标成分靠拢,从而缩小成分偏差。为降低混匀矿成分对烧结过程的影响,该单位在前期混匀矿质量评价方式的基础上,将7种元素纳入评价标准,形成混匀矿质量全成分评价体系,为提升混匀质量提供指导。

此外,以“超厚料层烧结关键技术研究与应用”科研项目为依托,探索研究均质化烧结技术,有效提升了烧结矿各项质量指标稳定。该项目研究成果已达到国际领先水平,荣获陕西省冶金技术进步“一等奖”、陕西省科协“三新三小”创新竞赛“二等奖”等荣誉。该单位将继续坚持以目标和问题为导向,对质量管理常抓不懈,营造人人学质量、人人懂质量、人人做质量的良好氛围,为公司铁前系统提质降本贡献力量。(汉钢公司 熊保全)