手机扫一扫

以“症”为靶 小技改发挥大作用
发布日期:2024-05-22    作者:张亚宁    
0

近期,龙钢公司轧钢工序紧扣硬仗工作清单,从技术创新上下功夫,寻找节能降耗“金点子”,深挖内部降本增效新动能,让“小技改”发挥“大作用”,不断提升精细化管理水平。

以“症”为靶 小技改发挥大作用

一场“油然新生”的进修之旅

为解决线材生产过程中液压油、润滑油泄漏导致设备故障及费用增加的问题该工序成立攻关小组,对油品安全有效储存措施进行研讨后,以原吐丝机保护罩液压站闲置油箱作为基础,巧妙地加装粗滤筒、精滤筒以及循环油泵,开发出油品过滤净化装置。该装置的核心在于对回收后的污染油品进行处理,降低挥发性物质释放同时采用加热工艺使油品温度达到适宜净化的温度范围,通过过滤技术、除水净化等过程,进一步提升润滑油的洁净度和稳定性,从而达到油品净化、循环利用的目的。据统计,该装置使用后,每月可处理污染油品6至8桶,净化后的油品重新投入到生产中,年创效20余万元。

以“症”为靶 小技改发挥大作用

一场“电力十足”的创新之旅

为确保电气设备稳定运行,该工序针对线材B线精轧电机励磁线接头松动的问题进行排查治理。攻关小组通过测量和绘制图纸,现场实地观察分析,发现精轧励磁绕组的引出线受高温环境影响发生了氧化反应,导致线径逐渐减小,影响电机正常运转。发现问题后,攻关小组对电机运行情况进行监测,拆除氧化老旧线路,对精轧励磁绕组的引出线进行延长处理,发现电机在连续运行72小时后,精轧电机励磁线的温度下降25℃左右,不仅满足电机高强度运转需求,而且可节约外委费用7.94万元。

点滴降成本,分秒增效益。龙钢公司轧钢工序将继续以提高经济效益为突破点,以节能降耗为着力点,在细微之处寻找降本增效新机遇,通过精细化管理和技术创新,不断优化生产流程,助推公司打赢十大硬仗。(龙钢公司 张亚宁)