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“节”尽所能 “绿”动轧钢
发布日期:2025-06-09    作者:周斌 王辉    
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烟气脱硫效率超99%废水回用率突破95%技改节能效果显著……今年以来,汉钢公司轧钢工序积极践行绿色、低碳的环保理念,紧扣公司提质增效、控亏增盈的总要求,全力挖掘内部降本潜能,充分发挥环保设备设施功效,为打造烟气净、废水清、环境美的绿色低碳汉钢贡献基层力量。

分毫必究 构筑持家有道“节约巢”

“节”尽所能 “绿”动轧钢

汉钢公司轧钢工序以严控“跑冒滴漏”为抓手,内部水系统全面开展“微滴缉查”专项行动上半年,通过精益化管理、查漏补缺,及时更换17处老旧阀门铸钢闸阀,实现泄漏率归零月节水7000m³。采取智能联控模式,建立生产-水系统联动响应机制,通过人工干预变频控制、实时沟通调度切换设备等手段,实现了水泵的高效运行,实现月节电19800Kwh。加强人员精细化操作,及时倒、开、停水泵减少电能消耗并采用T级排水工艺,全面降低了生产过程中的消耗。

此外,实施供水网络的精算手术”,针对板材中心泵房轧机净环水泵“大马拉小车”问题通过铺设专用管道将富余水量联通至加热炉系统高效利用净环系统额外的20%供水余量同时停用75Kw冗余水泵实现节电64800Kwh,经测算,此举可供20台家用空调连续运行2700小时。

绿水长流 践行环保低碳“效益经”

作为汉钢公司生产的重要一环,轧钢工序用水巨大,为节约新水用量,实现绿水长流的循环模式,轧钢厂针对板材浊环水含油含渣痛点问题,创新组合工艺推动生产污水再生三级跳通过旋流井离心分离技术截留90%以上氧化铁皮颗粒初步除去水中杂质。其次以双旋流器纤维过滤混合加药联用模式促使浊环水中油污去除率提升至90%最后,通过板框压滤板材配合加药澄清系统彻底实现生产污水变清水,完成回收再利用。并且,该工序还构建“工艺节水-循环利用-深度回用”三级闭环体系,年回收利用废水36万m³。

与此同时,轧钢工序根据公司环保工作部署,开展烟气净化双塔攻坚行动,通过区域内加热炉配备6座脱硫塔采用钙基固定床脱硫工艺实现脱硫效率99%年减少二氧化硫排放400余形成了排出口白雾袅袅见蓝天的优美图景。

技改赋能 跑出提质创新“加速度”

“节”尽所能 “绿”动轧钢

汉钢公司轧钢工序聚焦水系统的技术改造,通过建立智能维保体系,对区域内10余关键水泵安装振动传感器实现实时在线监测促使其故障预警准确率达95%维修响应时间缩短至2小时内引进在线油含量分析仪,结合人工化验检测,建立动态水质监测机制。同时对高线老旧水泵组进行节能改造,节省能源消耗20%以上,完成“高线加热炉水泵节能改造”“板材浊环增加备用水源”“棒线净环加热炉管道并网”等项目改造,不仅降低了能源消耗也及时调整了水质确保生产的顺行。目前,汉钢公司轧钢工序通过系统化的浊水治理和持续迭代的技改创新,实现了环保设备无间断运行、废水回收率达到95%以上,更为企业提质增效注入了源源不断的发展动能。(汉钢公司 周斌 王辉)