2025年以来,龙钢公司气体保供团队以创新赋能效益提升,通过技术改造、能效优化和数字化升级,实现气体保供业务新突破,助推能源二次利用效益倍增。
优存促增 能源外售实现新突破
龙钢公司采用“存量设施改造+新用户开发”双驱动模式,成功打通陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司用户供气通道,实现能源外售业务新突破。坚持“投入最小、效益最大”原则,在项目实施阶段,巧妙改造利用原有LNG供应管道,同步完成盲板阀组改造、配电箱升级、脱水器维护等关键环节,严格进行管道严密性试验,确保系统安全可靠。项目于4月2日正式投运后,气体稳定供应量达0.45万m³/h,待用户管道升级改造后,供应能力可提升至1万m³/h,实现能源二次利用效益倍增的目标。
破解难题 生产指标获得新提升
针对炼钢一区余热发电系统因蒸汽压力不足影响生产顺行的问题,公司气体专班组建专项攻关小组,通过建立数据监测体系与工况模拟,实时采集压力、流量、温度等参数比对分析,采取“双管齐下”的解决方案:一方面关闭炼钢老区蒸汽并网阀门,另一方面优化主管网手动阀调控策略,彻底阻断蒸汽异常流失。改造后,在相同生产工况下,转炉蒸汽产量提升4t/h,发电量增加475kWh/h。
对标对表 精益管理取得新成效
在深度对标行业先进单位渣处理系统后,公司气体保供技术人员发现压缩空气皮带吹扫系统存在“全时段恒压供气”问题,于是,联合铁前系统成立气耗攻坚组,将原直喷式吹扫管改造为扇形喷嘴阵列,减小管道直径并采用30°斜角对冲布置。同时,自主安装智能联锁系统,实现了“来渣供气、无渣停气”的自动化控制气源,消除了过程管控中的“不经意”气源流失。改造后,通过精准控制消除了皮带边缘积渣死角,使工作压力降低了20%,压缩空气单耗降低0.2万m³/h。
数智领航 集中控制注入新内涵
“原来采用纸质报表,每个班要人工录入数据156项,每两小时输入一次,一次最少要20分钟,现在,这些繁琐的过程都实现自动化了。”煤气运行工雷亚平说道。
为解决传统纸质报表效率低下的问题,公司气体保供电仪自动化人员自主开发了气体系统智慧报表平台,集成了156个关键工艺监测点,实现数据自动采集分析,建立智能归档系统。平台试运行以来,成功识别出加压机轴承振动、氮气密封压力、加压机循环水压力、稀油站油压波动等关键参数异常并提前预警,数据准确率100%,不仅消除了人工填报误差,降低了岗位工劳动强度,而且为气体集中控制系统注入了新内涵。(龙钢公司 王明杰)