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创新驱动 智效共赢
发布日期:2025-05-12    作者:王明杰    
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2025年以来,龙钢公司气体保供团队以创新赋能效益提升,通过技术改造、能效优化和数字化升级,实现气体保供业务新突破,助推能源二次利用效益倍增。

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优存促增 能源外售实现新突破

龙钢公司采用存量设施改造+新用户开发双驱动模式,成功打通陕西旭强瑞清洁能源集团有限公司用户供气通道,实现能源外售业务新突破。坚持投入最小、效益最大原则项目实施阶段,巧妙改造利原有LNG供应管道,同步完成盲板阀组改造、配电箱升级、脱水器维护等关键环节,严格进行管道严密性试验,确保系统安全可靠。项目于4月2日正式投运气体稳定供应量达0.45万m³/h,待用户管道升级改造后,供应能力可提升至1万m³/h,实现能源二次利用效益倍增的目标。

创新驱动 智效共赢

破解难题 生产指标获得新提升

针对炼钢一区余热发电系统因蒸汽压力不足影响生产顺行的问题,公司气体专班组建专项攻关小组,通过建立数据监测体系与工况模拟实时采集压力、流量、温度等参数比对分析,采取双管齐下的解决方案:一方面关闭炼钢老区蒸汽并网阀门,另一方面优化主管网手动阀调控策略,彻底阻断蒸汽异常流失。改造后在相同生产工况下,转炉蒸汽产量提升4t/h,发电量增加475kWh/h。

创新驱动 智效共赢

对标对表 精益管理取得新成效

在深度对标行业先进单位渣处理系统后,公司气体保供技术人员发现压缩空气皮带吹扫系统存在全时段恒压供气”问题,于是,联合铁前系统成立气耗攻坚组,将原直喷式吹扫管改造为扇形喷嘴阵列,减小管道直径并采用30°斜角对冲布置。同时,自主安装智能联锁系统,实现来渣供气、无渣停气自动化控制气源,消除了过程管控中的“不经意”气源流失。改造后,通过精准控制消除皮带边缘积渣死角,使工作压力降低20%压缩空气单耗降低0.2万m³/h

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数智领航 集中控制注入新内涵

来采用纸质报表,人工录入数据156,每两小时输入一次,一次最少要20分钟,现在,这些繁琐的过程都实现自动化了。”煤气运行工雷亚平说道。

为解决传统纸质报表效率低下问题,公司气体保供电仪自动化人员自主开发气体系统智慧报表平台集成156个关键工艺监测点实现数据自动采集分析建立智能归档系统。平台试运行以来,成功识别出加压机轴承振动、气密封压力、加压机循环水压力、稀油站油压波动等关键参数异常并提前预警数据准确率100%,不仅消除人工填报误差,降低岗位劳动强度,而且气体集中控制系统注入了新内涵。(龙钢公司 王明杰