今年以来,汉钢公司烧结厂秉承“25212”设备管理理念,以精细化管理为抓手,以质量效益为导向,通过构建“稳、降、新、精”四位一体管理体系,实现设备三个月不检修长周期运行,主要经济指标创历史新高。
“稳”——夯实基础稳中求进
该单位始终坚持“全力以赴服务高炉生产”方针,打好铁前工序降本、生产稳顺硬仗。负责该单位生产组织的同志介绍:“2024年,我们采取‘上稳、下活’等综合举措,保持生产过程长期稳定顺行,实现了高产低耗。”固然消耗、碱度、烧结矿合格率、加工费等主要技术经济指标均取得了历史性突破。这是汉钢公司烧结厂精准实施“一机一策”、系统完善岗位操作标准、实施精细化管控生产的一个缩影。
结合实际,该单位将极致理念贯穿烧结生产各环节、全过程,积极同兄弟单位、行业先进单位等对标找差,围绕制约生产的难点堵点,聚焦“提高优质品率、降低固燃消耗、降低返矿率”等核心项目,合理设置风量和原燃料配比优化。同时,开展烧结机柔性密封改造、台车修复等设备升级改造项目,持续完善岗位操作标准和制度,烧结机利用系数同比提升0.2。
“降”——极致挖潜降本增效
“只有实施低成本战略,才能在残酷的竞争环境中生存下来”。为此,该单位建立“横向到边、纵向到底、责任到人、项目到岗”的穿透式降本机制,把各工序、各环节的潜能发挥到极致。走进汉钢公司烧结厂主控室,“烧结矿入炉率提升1%,烧结矿成本降低0.83元/t”;“运输皮带空转1小时,成本费用升高30元”等滚动字幕十分醒目。
为全面实现极致挖潜降本增效,该单位不断在细节上“抠”成本,从管理中“降”成本。从降低煤气单耗入手,通过对比双机热循环风机参数变化,查找原因,对二烧热循环隔风板进行调整,匹配合适的进出热风量,调整热风炉炉膛温度,降低煤气消耗。同时,结合配矿结构、入口硫变化及塔内活性炭硫容变化,建立完善活性炭循环量调整标准,结合停机时长及吸附塔温度情况,减少热风炉运行时间,实现煤气单耗降低2.73m³/t,年创效115.2万元。
“新”——科技创新激活动能
“科学技术是第一生产力”。
汉钢公司烧结厂坚持科技创新引领发展,在技术攻关上下功夫,集聚新动能,释放新活力,为公司发展注入源源不断的动力。
以烧结机料面保温技术、超厚料层烧结技术、均质烧结技术等创新手段,打通铁前工艺升级、成本可控、效益突显的新路径,实现达产达效且低碳低耗的发展目标。围绕工序经济指标优化,形成信息化、智能化同步支撑的数据烧结、科学烧结新局面。加快形成了一批原创技术创新成果,分别荣获行业先进技术奖项3项,省级科研创新项目3项,申请专利15项,在行业核心期刊发表有关学术论文10余篇。
“精”——精细管控精益赋能
该单位坚持把深化对标作为提升自身能力的重要手段,积极与行业对标、与同类企业对标、与历史最优对标,在对标中进步、在赶超中提升。先后组织技术骨干到行业优秀单位对标学习,补短板、强弱项,通过对外深化对标找差,对内深入挖掘潜力,从生产、合同兑现、成本、设备保障、安全环保、数字化智能化等方面制定措施,科学利用各项工艺技术,全流程保障了快节奏稳定生产。
“如何打造清洁高效的工作环境?”
“如何更有效地管理工作区域,提高作业效率和成品质量?”
汉钢公司烧结厂以问题为导向,将对标来的管理和生产经验迅速落实在实际操作中,提高基层管理者发现和解决问题的能力,促进以精益思维消除浪费,为降低生产成本和实现资源最大化利用找到了有效的方法和措施。先后打造精益班组6个、7S示范班组2个、清洁生产车间2个,基础管理水平大幅提升。(汉钢公司 陈晓蒙)