在汉钢公司烧结厂,提起井立锋,大家都会不约而同地说:“这人太犟了!”这位37岁的烧结作业区副作业长,为了设备0.1毫米的偏差能跟人争得面红耳赤,为了一个技术难题能连续蹲守现场72小时,用十年时间从点检员成长为技术带头人,他的故事里写满了钢铁人的“犟”劲。
“犟”在攻坚,用土发明啃下“老大难”
2024年初,烧结机单辊篦板漏水成了“老大难”。进口备件价格高昂,更换一次就得停产两天。井立锋带着团队蹲守现场,发现漏水点总是出现在特定位置。“咱能不能自己造个更抗造的?”有人觉得天方夜谭,他却较上了真。
“问题解决不了,肯定是调查研究的功夫做得还不够!”井立锋一头扎进了这个技术难题之中。白天他查数据、翻手册,晚上做对比分析、制定技术方案,经常工作到后半夜。
“一闭上眼睛,心里就会想到这个技术难题,也会迸发出新想法。”他会随身携带一本笔记本,随时记录新的想法,然后逐一去验证。
平均每天睡觉不到5个小时,技术笔记写满4大本,最终,他带领团队成功研发出耐高温性能、耐磨损性能、耐腐蚀性能及良好的热稳定性,且安装和维护方便的实心型单辊篦板,这个“土发明”根治了漏水问题,设备寿命延长3倍,每年可节约备件成本40余万元。
“犟”在创新,精打细算抠效益
“阶梯式接料盒”的诞生更显他的“犟”脾气。传统合金接料板每月要换,他偏不信邪。那段时间,他口袋里总装着磨损的衬板碎片,吃饭时用筷子在饭桌上画受力分析图。
他带领团队自主测量尺寸,测算物料落差及落脚料点,采用钢板焊接制作,将原可拆卸的合金接料板改造为耐磨钢板接料盒,在盒内部填充耐磨浇筑料,增加接料柔性,同时为达到降低接料板磨损程度,将接料板受料面设计成阶梯台阶,有效减少了物料移动过程中对接料板的摩擦。改造后的接料盒使用至今已经12个月,磨损度不足20%,年节约成本约45万元。
在降本增效工作中,他提出“全生命周期成本管理”理念,通过优化设备选型、改进维护策略、延长使用寿命等措施,年节约备件费用110万元以上。他的这种“犟”劲感染了整个团队,2024年,申报的60余项优秀技改项目全是“一线出品”:混合料温提升改造、成10卸料小车控制优化改造……其中,获得国家实用新型专利1项,“陕西省三新三小”创新成果奖1项,发表专业技术论文2篇。这些创新成果的应用,使公司两台烧结机的有效作业率提升2个百分点。
“犟”在标准,0.1毫米较真劲
在设备管理领域,井立锋的“较真”是出了名的。他始终坚持“三个一线”工作法,即情况在一线掌握、问题在一线解决、成效在一线检验。他建立设备管理“四化”标准,点检标准化、维保规范化、检修精细化、管理信息化,成为作业区的工作准则。
一次设备大修中,供应商安装的导料溜槽衬板存在0.1毫米误差。井立锋当即叫停:“必须返工!”他亲自爬上6米高的平台示范标准,直到凌晨三点验收合格才签字。
这种对标准的执着,体现在每一个细节。他要求点检路线精确到步数,润滑标准细化到毫升。起初有人抱怨“太做作”,但当看到规范操作让设备寿命延长时,所有人都心服口服地跟着他“犟”了起来。
与烧结机共舞,书写劳模故事,交出时代答卷。在井立锋的世界里,守护烧结的“心脏”,就是他认为最正确的事。(汉钢公司 宁蕾 蒋维明)