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看一线员工如何把“试试看”变成“一定行”
发布日期:2025-04-18    作者:杜婕    
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在机器轰鸣的轧钢厂房中,龙钢公司一线员工们总爱凑在一起“唠嗑”但,他们不是闲聊家常,而是琢磨怎么让设备“少生病”、让费用降下来。他们用实际行动证明降本增效不是喊口号,而是藏在每个生产细节里的“绣花功夫”。

看一线员工如何把“试试看”变成“一定行”

3毫米的“无声革命”

班长,这已经3次换调控器芯了!”维修工张立着磨损的备件,满脸无奈地向班长张凯迪说道。最近,9架轧机的温控器频繁“闹脾气”成了维修工们的棘手难题

原来,经过轧机的轧件棱角锋利每次经过都会磨损调控器芯导致备件10天就得换一次。张立边思索边掏出粉笔,在轧件与调控器的接触点仔细做着标记。经过两天的观察,他发现磨损集中在芯体底部5毫米区域瞬间灵感闪现兴奋大喊:“有办法了!”说干就干,他先精准测量温控器出口底板延长段并开孔,接着镶嵌上一块比接触点高3毫米的耐磨板。这看似微不足道的错位设计,效果超乎想象轧件棱角从“直接碾压”变为“擦边滑过”,调控器芯的磨损量降低60%。改造后每年节约调控器芯24个节约备件费用2万元。

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废旧水管“逆袭”

导卫班长刘东亚弯腰捡起一根损坏的冷却水管,敲了敲光滑的管体感叹道:“管身还能用,只是喷嘴坏了,就这么扔了太可惜”“把喷嘴拆下来换新的!”刘东亚带着徒弟段辉翻出备件区的不锈钢边角料,用割枪加热后手工锻打火星四溅中,他们对照旧喷嘴的弧度,用手锤一点点敲打出导流曲面“段辉,量量这个角度对不对?”“焊接时注意保持水平,防止喷射角度偏斜。”师徒俩边操作边讨论,经过反复试验,自制喷嘴通过了水压测试,喷水均匀度达到标准。修复好的水管上线当天,刘东亚专注守在轧机旁观察,看着冷却水均匀地喷洒在轧辊上,他才满意地离开了。到了值班室后,他掏出小本本算了笔账:每月2根报废水管,修好后能省2830元,一年就是3万

值得一提的是,如今导卫班的工具柜里,整整齐齐码放着班组成员自制的喷嘴备件,其他班组员工路过都会调侃:“刘东亚,你们班快成‘水管医院’了

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快接头的“二次就业”

点检员李煜整理备件维修区时,突然灵机一动“这些接头还能用破损的软管主体得交废,但DN32以上的快接头完好率达80%。要是把这些接头拆下来,焊上10公分焊管,不就能做成生产急需的C型母头了?”

班后会上,他果断地说出了自己的想法,大家纷纷响应,“试试DN50的接头能不能改?”“先切两根焊管做试验!”大家围在一起,你一言我一语。很快,“切割—打磨—焊接”三步改造在班组诞生。经过4次工艺调整,自制C型母头各项性能达标,完美替代采购件此办法一出,班组每月能从25根报废软管里制作20个快接头,年可节省4000余工作效率大幅提升,3分钟就能从维修区搬上生产线,应急及时。轧钢工葛辉说:“上次精轧区管道故障,多亏提前备好了自制接头,5分钟就恢复生产,效率高多了!

从设备改造到废料重生,从技术攻坚到效率突围,这里没有豪言壮语,只有把“试试看”变成“一定行”的较真龙钢公司一线员工们立足岗位,时时秉持创新理念,人人争当降本先锋,用实际行动助力企业打赢扭亏脱困翻身仗。(龙钢公司 杜婕)