在机器轰鸣的轧钢厂房中,龙钢公司一线员工们总爱凑在一起“唠嗑”,但,他们不是闲聊家常,而是琢磨怎么让设备“少生病”、让费用降下来。他们用实际行动证明降本增效不是喊口号,而是藏在每个生产细节里的“绣花功夫”。
3毫米的“无声革命”
“班长,这个月已经3次换调控器芯了!”维修工张立拿着磨损的备件,满脸无奈地向班长张凯迪说道。最近,9架轧机的温控器频繁“闹脾气”,成了维修工们的棘手难题。
原来,经过轧机的轧件棱角锋利,每次经过都会磨损调控器芯,导致备件10天就得换一次。张立边思索边掏出粉笔,在轧件与调控器的接触点仔细做着标记。经过两天的观察,他发现磨损集中在芯体底部5毫米区域,瞬间,他灵感闪现,兴奋地大喊:“有办法了!”说干就干,他先精准测量温控器出口底板延长段并开孔,接着镶嵌上一块比接触点高3毫米的耐磨板。这看似微不足道的错位设计,效果却超乎想象,轧件棱角从“直接碾压”变为“擦边滑过”,调控器芯的磨损量降低了60%。改造后,每年可节约调控器芯24个,节约备件费用2万元。
废旧水管的“逆袭”
导卫班长刘东亚弯腰捡起一根损坏的冷却水管,敲了敲光滑的管体感叹道:“管身还能用,只是喷嘴坏了,就这么扔了太可惜了!”“把喷嘴拆下来换新的!”刘东亚带着徒弟段辉翻出备件区的不锈钢边角料,用割枪加热后手工锻打。火星四溅中,他们对照旧喷嘴的弧度,用手锤一点点敲打出导流曲面,“段辉,量量这个角度对不对?”“焊接时注意保持水平,防止喷射角度偏斜。”师徒俩边操作边讨论,经过反复试验,自制喷嘴通过了水压测试,喷水均匀度达到标准。修复好的水管上线当天,刘东亚专注地守在轧机旁观察,看着冷却水均匀地喷洒在轧辊上,他才满意地离开了。到了值班室后,他掏出小本本算了笔账:每月2根报废水管,修好后能省2830元,一年就是3万元。
值得一提的是,如今导卫班的工具柜里,整整齐齐码放着班组成员自制的喷嘴备件,其他班组员工路过都会调侃:“刘东亚,你们班快成‘水管医院’了。”
快接头的“二次就业”
点检员李煜在整理备件维修区时,突然灵机一动:“这些接头还能用。破损的软管主体得交废,但DN32以上的快接头完好率达80%。要是把这些接头拆下来,焊上10公分的焊管,不就能做成生产急需的C型母头了?”
班后会上,他果断地说出了自己的想法,大家纷纷响应,“试试DN50的接头能不能改?”“先切两根焊管做试验!”大家围在一起,你一言我一语。很快,“切割—打磨—焊接”三步改造法在班组诞生。经过4次工艺调整,自制C型母头各项性能达标,完美替代采购件。此办法一出,班组每月能从25根报废软管里制作出20个快接头,年可节省4000余元,工作效率也大幅提升,3分钟就能从维修区搬上生产线,既应急又及时。轧钢工葛辉说:“上次精轧区管道故障,多亏提前备好了自制接头,5分钟就恢复了生产,效率高多了!”
从设备改造到废料重生,从技术攻坚到效率突围,这里没有豪言壮语,只有把“试试看”变成“一定行”的较真。龙钢公司一线员工们立足岗位,时时秉持创新理念,人人争当降本先锋,用实际行动助力企业打赢扭亏脱困翻身仗。(龙钢公司 杜婕)