手机扫一扫

绿色发展 我们“节”尽所“能”
发布日期:2021-08-30    作者:赵国徽    
0

为深入践行习近平生态文明思想,营造低碳节能浓厚氛围,今年以来,汉钢公司轧钢厂精算“节能帐”,充分循环再利用现有资源从每一度电耗“省”出效益经,让绿色发展成为效益轧钢的主引擎。

绿色发展   我们“节”尽所“能”

再利用 每一滴油都是宝

轧钢高温轧制过程中,为减少轴承磨损和辊箱烧毁,需使用中压冷却水对轧辊进行冷却,但辊箱进水引起的油质劣化,会产生大量废油,工业废油处理过程要求相对严格且在倒转过程中易造成现场环境污染无法转化为现实价值。

考虑到成本等各类因素,汉钢公司轧钢厂转变思路向外求突破,按照设备润滑标准要求,对全公司产生的齿轮油进行回收经过分类、沉淀、除杂、除水循环过滤净化,使处理后的废油洁净度符合检测标准,用作轧钢油气系统以及润滑设备的再生使用油自践行此种方式以来,效果较好且未出现过因油品问题发生设备事故。

今年以来,汉钢公司轧钢厂高、棒线油气润滑站已添加再生使用油100余桶经在线观察符合标准润滑要求,每月环比降低吨钢成本了0.32元/吨。同时轧钢厂降耗为落脚点全公司范围内广泛推广此种模式,环保压力生产成本双双得到显著降低。

再创新 科技引领增效益

自投产以来,汉钢公司轧钢厂1、2高线步进式加热炉的是常规式液压系统由于工作原理复杂需要各系统密切配合,因此对系统装机功率要求极高。目前1高线加热炉为三用一备共4台90kW的电机来提供动力,最大功率只能持续10-20左右,造成功率匹配不佳,使得电能消耗巨大。

面对能耗大且对生产内需供应不足尴尬现状,轧钢厂对标先进单位,通过“引进来”新技术,采用节能型加热炉液压缸结构实现步进机械的平衡同时小流量控制大液压缸的加减速来弥补缺陷。

此外对炉底液压油箱及泵站进行局部改造,新增升降节能回收缸2个,增加两组蓄能器,用于平衡步进梁自重全部载荷,同时采用已成熟的西门子S7-400PLC控制系统,与增加的液压管路、胶管、球阀互补优缺据测算,投用后原系统与改造节能型液压系统参数对比,实现了90kW电机一用三备预期效果,大大节省了电能的消耗。

再突破 聚焦生产降能耗

一直以来,汉钢公司轧钢厂2高线风冷线由于生产需要,14台风冷风机运行中电能消耗巨大,为响应“低碳节能”号召轧钢厂引进流体机械专业单位,成立项目组,阶段性2高线风冷线现配6台离心式控冷风机进行技术改造。

此次项目改造通过实际计量电流对比,自4月运行以来,同等冷却速率条件下节能率达到预期要求,产品质量合格。同时项目实施投入使用,经现场测量冷却能力大于现有能力,钢材同圈性能差异小于国家标准要求耗电量对比较改造前同等风量下节约电能35%左右。

为同步做到精细管理,轧钢厂对风冷风机进行统一编号,确保管理有序,对使用周期维护、开关机时间等方面制定监督考核办法,杜绝资源浪费从管理层面下狠功夫,扎实推进低碳节能行动。(汉钢公司轧钢厂 赵国徽)