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向细挖潜、精耕细作 这些举措“降”出实效
发布日期:2024-02-20    作者:沈健根    
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汉钢公司轧钢厂将极致降本践行于点滴工作之中,通过内部集思广益、对标学习等方式,在“降”字上深钻研、出实招,为企业止亏控亏贡献基层力量。

紧扣精益管理 做好字“大文章”

向细挖潜、精耕细作  这些举措“降”出实效

该单位将精益管理作为降本增效的“必答题”,以技改赋能为主线,实施了现场吹扫风机与轧线主设备的启、停连锁改造项目,避免了能源浪费或信号干扰导致轧线废钢等事故。创新研发“轧制空转监测程序”,通过对生产期间轧机空转时长24小时监控汇总,结合品规类型进行优化与改进,全面减少了轧机空转时长,显著降低了电能成本。积极推行备件承包、国产化、集中计划采购等工作,成功解决了备件库存积压的问题,带来了维修与采购成本再降低,促使2023年备件材料消耗总体较2022年降低1.11元/吨。

此外,日常管理中,该单位聚焦压缩换辊换槽时间,严控跑冒滴漏治理,优化生产组织、强化炉前辊道维护等举措,实施电价峰值期规格切换,用精算账的思路力求逆势突围。

聚焦工艺优化 打出降字“组合拳”

为实现工艺优化带来显著的经济效益,该单位不折不扣贯彻公司各项决策部署,积极强化钢后系统的联动,深入探索“最优合金+轧制工艺”模式,通过炼钢工序效益合金替代,提高合金窄区间成分等举措,精准控制轧钢高线去钒降锰,棒线复合钒氮、提锰降钒与降硅等轧制工艺,实现合金成本全面降低。针对现阶段受设备及工艺布局限制,部分品规保温时间长、产量低的问题,通过细化各规格成分范围控制、优化轧制工艺、调整加热炉组批规则及加热工艺等措施,最终促成小时过钢量提高与保温时间降低,实现了成本再降低、经济技术指标再提升。

与此同时,伴随企业产品结构转型升级提档加速,该单位结合下游客户的个性化需求,内部定期组织召开新品成材率提升专题会议,就生产过程中的难点问题进行分析,制定切实可行的攻关措施,过去的2023年其新品成材率指标较上年提升0.3%,为公司整体提质增效增添了保障。

围绕柔性生产 筑牢降字“压舱石”

向细挖潜、精耕细作  这些举措“降”出实效

该单位切实践行柔性生产的思路,根据产线结构、工艺特点,成功在1#棒线试轧12规格五切分、2#高线实现φ6/10盘螺去钒降锰批量轧制,体现出灵活求变的思维。按照“以效定销、以销定产、效益优先”原则,紧盯市场变化,以追求高价位的产品规格为目标,聚焦走“精品、高端、差异化”产品转型发展路线,并将订单管理和计划管理高效衔接,践行公司研产销一体化管理,推动实现成本最低的生产运行模式,全力以赴实现提质增效。(汉钢公司 沈健根